大榭石化15万吨/年MTBE装置后脱硫技改项目成功投用
5月30日上午,按照大榭石化计划,在公司领导和相关部门的大力支持下,生产运行六部15万吨/年MTBE装置后脱硫技改项目顺利投用,MTBE精馏塔(123-T104)目前运行平稳,MTBE产品硫含量达到10ppm控制要求,成功产出高品质低硫MTBE产品。这一项目的成功实施,标志着公司在优化产品质量、提升生产技术水平上迈出关键一步,为提升MTBE产品价值、增强市场竞争力注入强劲动能。
锚定质量痛点 突破技术瓶颈
MTBE作为高附加值化工产品,其硫含量直接影响产品品质与市场应用。面对原有装置硫含量波动的难题,生产运行六部主动出击,提出“向闲置资源要效益”的创新思路,决定对闲置设备进行技术改造。项目团队以“将硫含量稳定控制在行业领先水平”为目标,通过优化工艺流程、升级关键设备,成功构建起一套高效、稳定的后脱硫系统,为产品质量的跨越式提升奠定了坚实基础。
凝聚团队力量 书写攻坚篇章
从方案设计到落地投用,每一步都凝结着团队的智慧与汗水。面对时间紧、任务重的挑战,生产运行六部成立专项领导小组,统筹工艺、设备、安全等多专业力量,提出“利旧改造”方案,对闲置设备(123-T104)实施升级焕活,既降低投资成本,又缩短施工周期,实现资源利用效率与经济效益双赢。
在设备改造阶段,团队创新采用“利旧改造+模块化安装”模式,对精馏塔内件进行升级,并引入撬装化设备,既缩短了工期,又大幅节约了资源。在开工调试过程中,面对萃取防焦剂精度控制、精馏塔高效分离等难题,技术人员扎根现场潜心专研,优化操作参数百余项,最终实现系统投料试车一次成功。
严守安全红线 筑牢环保根基
安全与环保始终是贯穿项目全程的生命线。团队将“本质安全”理念融入每个环节——通过JHA工作危害分析,识别风险点50余项,制定防控措施200余条,最终实现吹扫、气密等高风险作业全程受控。在环保方面,全程采用全密闭废气处理系统,确保开停工阶段挥发性物质实现废水、废气“零外排”,彰显了绿色发展的责任担当。
匠心铸就品质 创新引领未来
后脱硫系统的平稳运行,MTBE产品硫含量实现质的飞跃,这一成果不仅巩固了公司在清洁能源领域的优势地位,更展现了生产运行六部敢打硬仗、善打胜仗的铁军风采。从深夜鏖战在塔罐间的身影,到控制室内精准调控的操作;从技术方案的反复推敲,到检测数据的精益求精,每个细节都诠释着“工匠精神”的深刻内涵。
未来
生产运行六部将继续秉持
“技术为基、质量为先”的理念
以此次技改成功为契机
持续深化装置优化升级
为公司高质量发展再添新动能!